شماره ركورد
18040
شماره راهنما(اين فيلد مربوط به كارشناس ميباشد لطفا آن را خالي بگذاريد)
18040
پديد آورنده
اشكان اكبري
عنوان
مدل سازي موتور تركشن DC با هدف كنترل لغزش چرخ و ريل در شرايط راه اندازي و شرايط ترمزي
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي
مهندسي راه آهن برقي
تاريخ دفاع
مهر 1396
استاد راهنما
دكتر سعيد فاضل
دانشكده
راه آهن
چكيده
مزاياي استفاده از راه آهن، كاهش مصرف سوخت، ايمني بيشتر نسبت به حمل و نقل جادهاي، آلودگي نسبتا كم صوتي، ظرفيت جابه جايي بالا، رفاه بيشتر، هزينه تعمير و نگهداري پايين، صرفه اقتصادي بالا، اتلاف كم انرژي و نيروي اصطكاك كم بين چرخ و ريل است. اگرچه اين اصطكاك كم علاوه بر مزيت باعث لغزش چرخ ميشود. يكي از اهداف اصلي طراحان سيستم تركشن، به حداقل رساندن زمان شتابگيري/ترمز قطار است. اندازه لغزش چرخ بر اندازه ضريب چسبندگي بين چرخ و ريل تاثير دارد، بر همين اساس، به منظور به حداقل رساندن زمان شتابگيري/ ترمز قطار مهم است كه بهترين نقطه كار براي دسترسي به حداكثر ضريب چسبندگي پيدا شود. بنابراين بهمنظور دستيابي به ماكزيمم ضريب چسبندگي بين چرخ و ريل، لغزش چرخ بايد در دو حالت شتاب و ترمز كنترل شود. موتورهاي تركشن قطارهاي DC بهصورت الكتريكي به يكديگر كوپل شده اند، كه اين نكته در راهاندازي و ترمز حائز اهميت است. در اين پاياننامه لغزش بين چرخ و ريل در هنگام راهاندازي دو موتور كوپل شده بررسي ميشود و انتقال آنها از حالت سري به موازي و استفاده از كنترلر PID به منظور كنترل مقدار لغزش با استفاده از تغيير مقاومت رئوستا و پارامترهاي موتور و تعيين زمان مناسب انتقال از حالت سري به موازي پرداخته ميشود. در زمان ترمز نيز لغزش بين چرخ و ريل در حالتهاي ترمز مكانيكي، ترمز ديناميكي و وضعيتي كه دو موتور تركشن كوپل شده از حالت موازي به سري، كه به منظور كاهش سرعت قطار، انتقال مييابند، بررسي و راهكاري براي كنترل لغزش ارائه شده است.
تاريخ ورود اطلاعات
1396/08/22
تاريخ بهره برداري
9/26/2017 12:00:00 AM
دانشجوي وارد كننده اطلاعات
اشكان اكبري
چكيده به لاتين
Lower fuel consumption, more safety than road transport, relatively low noise pollution, high displacement capacity, greater welfare, low maintenance cost, high cost savings, low power loss and low friction between the wheel and the rail are some of the advantages of using railway and resulting this low friction leads to wheel slip. Maximizing the acceleration/braking of the train is one of the important purpose of traction system designers. The adhesion coefficient value between the wheel and the rail is affected by the wheel slip value. Considering to this issue, finding the best operation point owning the maximum adhesion coefficient in order to maximize acceleration/braking of the train is substantial. Thus, for reaching maximum adhesion coefficient between the wheel and the rail the wheel slip should be controlled in both acceleration and braking modes. Traction motors in the DC trains working together in the coupled system, this point is important in the accelerating and breaking. When the train is accelerating, at first motors are series and after passing some times for reaching to the enough torque and speed they will be parallel. This thesis examines the slip between the wheel and the rail when starting two couplings and transferring them from series to parallel also using a PID controller to control the amount of slip by using a change in rheostat resistance and engine parameters and determining the appropriate transmission time from Series mode is dealt with in parallel. During braking, the slip between the wheel and the rail in mechanical braking conditions, dynamic braking and the condition of two parallel to series coupling engines transmitted, were reviewed to reduce the speed of the train and a slip control strategy was presented.