-
شماره ركورد
20285
-
شماره راهنما(اين فيلد مربوط به كارشناس ميباشد لطفا آن را خالي بگذاريد)
۲۰۲۸۵
-
پديد آورنده
محمدجواد شاخصي
-
عنوان
تحليل عملكرد جداره بهبود دهنده با تيغه هاي به عقب كشيده شده در تاخير سكته و ممانعت از خفقان كم
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
هوافضا - پيشرانش
-
سال تحصيل
۹۴-۹۶
-
تاريخ دفاع
۱۳۹۷/۸/۲۸
-
استاد راهنما
دكتر محمد اخلاقي
-
دانشكده
مكانيك
-
چكيده
چكيده
محدوده عملكردي كمپرسورها حالات مختلفي از شرايط عملكردي كمپرسور را دارا مي باشد . نقطه طراحي در نقشه عملكردي كمپرسور نقطه اي است كه بيشترين راندمان را دارد..ناپايداري هاي آيروديناميكي كه منجر به نوسانات فشاري در كمپرسور مي شود موجب افت راندمان و تقليل فشار توليدي در كمپرسور مي شود.در اين پايان نامه براي ممانعت از رسيدن به ناحيه ناپايداري آيروديناميكي عملكردي در كمپرسور از يكي از روشهاي غير فعال موسوم به كاربرد جداره بهبوددهنده براي جلوگيري از پديده واماندگي استفاده شده است.جداره هاي بهبود دهنده يكي از روش ها مي باشد كه در اين تحقيق از سه مدل جداره تيوپي و دايروي و بيضوي استفاده شده است. مدلسازي لازم براي تحليل عملكرد اين سه هندسه انجام شده است و در جداره لوله اي ,عدم پوشش روتور 33.3% كمترين افت راندمان و عدم پوشش 53.5% بهترين حاشيه واماندگي مبتني بر ضريب افزايش فشار را داشت.در جداره دايروي , عدم پوشش روتور 33.3% كمترين افت راندمان و 63.6% بهترين بهبود حاشيه واماندگي مبتني بر ضريب افزايش فشار را داشت.در جداره بيضوي هم عدم پوشش 33.3% كمترين افت راندمان را با اختلاف نسبت به عدم پوشش هاي ديگر روتور داشت و 73.7% عدم پوشش روتور بهترين بهبود در حاشيه واماندگي مبتني بر ضريب افزايش فشار داشت.
واژههاي كليدي: كمپرسورجريان محوري-واماندگي -جداره بهبود دهنده با پره هاي به عقب كشيده شده
-
تاريخ ورود اطلاعات
1398/01/24
-
عنوان به انگليسي
Numerical Investigation of Vane Recessed Casing Treatment Performance on a Single Stage ,Low Speed ,Axial Flow Compressor
-
تاريخ بهره برداري
11/19/2019 12:00:00 AM
-
دانشجوي وارد كننده اطلاعات
محمدجواد شاخصي
-
چكيده به لاتين
Abstract:
Performance limitations of a compressor include different working conditions.The design point at compressor performance maps is a point with maximum efficiency.Aerodynamical instabilities that cause pressure disturbances decrease efficiency and pressure rise in each axial flow compressor.In this thesis it has been used one of the passive methods for preventing stall phenomena in axial flow compressors that is called " Casing Treatment".In this research it is used three model casing like tubular -circular and elliptical passages.The required modeling for performance analysis of these configuration was done.Tubular passege with 33.3% rotor exposure had minimum efficiency loss ,and with 53.5% best stall margin improvement based on pressure rise coefficient.Circular passage with 33.3% rotor exposure had minimum efficiency loss ,and with 63.6% rotor exposure best stall margin improvement based on pressure rise coefficient.Elliptical passage with 33.3% rotor exposure had minimum eficiency loss with more considerable difference than other rotor exposures, and with 73.7% rotor exposure best stall margin improvement based on pressure rise coefficient.
Keywords: Axial flow compressors - stall - recessed vane casing treatment
-
لينک به اين مدرک :